食品酿造
五粮液集团六万吨项目污水处理工程
参与单位:北京杰佳洁环境技术有限责任公司
专家点评:五粮液集团作为典型的酿酒企业,其污水水量大浓度高,本项目采用EGSB+SBR工艺直接将高浓度有机酿造废水处理后达到一级标准,同时通过厌氧生物处理去除90%以上的有机物,并回收生物质能——沼气,完全符合国家的节能减排的战略新型产业政策,经济效益显著,在酿酒行业具有示范意义。
案例概况:五粮液集团占地六平方公里,是中国最大的酿酒企业。本项目日处理能力6000m3,占地面积10130m2,工程总投资2715.5万元。项目采用EGSB+CASS的处理工艺,污水经过粗、细格栅进入调节池,均匀水质水量后进入EGSB池进行厌氧中温消化,厌氧出水中有机物去除率可达90%以上。废水处理厂建成后,废水达标排放,每年减少约4.8万吨COD排入环境水体,沼气产量53460m3/d,回用于烧锅炉,合每天沼气收益14968.8元,可为运营厂家大量节省能源和费用。
河北马利酵母有限废水处理厂项目
参与单位:普拉克环保系统(北京)有限公司
专家点评:酵母生产采用糖蜜为原料进行酵母发酵回收酵母,该废水浓度高、可生化性不好且色度高,处理难度大。本项目采用厌氧+DN-N脱氮工艺+三级PAC化学沉淀工艺。采用MTS 射流曝气技术,利用大流量产生大比例硝化-反硝化内循环,实现高氨氮的去除。该技术在国内酵母废水处理行业处于领先地位,值得推广。
案例概况:该项目废水来源于酵母生产过程,整个工程共分3期,历时2年,并于2007年顺利通过环保系统竣工验收。废水处理厂建成后,高浓度废水经厌氧消化后可达到COD去除率97%,氨氮去除率96%。每天可去除14吨COD,生产5000m3的沼气,沼气可以用做锅炉燃料为酵母生产供热,从而实现能源的再生利用,产生可观的经济效益。
江苏太仓新太酒精有限公司废水处理工程
参与单位:轻工业环境保护研究所
专家点评:薯类原料酒精废液属于高浓度、高SS、高温废液,是食品酿造行业中处理难度最大的废液。该工程采用二级厌氧+SBR处理达标,其中一级采用CSTR,二级采用UASB,是我国第一个采用全糟厌氧发酵的工程,是酒精行业领先的示范工程。
案例概况:江苏太仓新太酒精有限公司是采用木薯干原料生产酒精的专业工厂。该公司是太仓市工业污染物COD排放量最大企业,占全市COD排放量的70%。给太仓市的经济建设和投资环境带来不良后果。该工程1995年被列为原国家经贸委示范工程,厌氧工段于1999年建成投入运转,好氧工段于2002年全部建成,并通过验收,达标运行。2006年该工程已被收入联合国中小型企业案例。该工程现日产沼气60000m3,可发电10万度以上,实现了环保和经济发展的双赢,对全世界的中小型企业具有普遍指导意义。
山东正大菱花生物科技有限公司赖氨酸稀污水处理
参与单位:北京杰佳洁环境技术有限责任公司
专家点评:赖氨酸废水水质水量变化大、氨氮浓度高,目前国内成功案例不多。该项目采用UASB(厌氧反硝化)+SBR工艺,将废水处理达到国家一级排放标准并运行稳定。在UASB内富集厌氧氨氧化菌,将氨氮氧化为氮气,从而高效去除氨氮,工程有创新,值得推广。
案例概况:山东正大菱花生物科技有限公司主要生产饲料级赖氨酸盐酸盐,由于生产过程中产生大量的废水,氨氮高、偏酸性,事故排放频繁,如果不进行处理将对周围环境造成严重的污染。本工程建设规模为4000m3/d,占地13000m2,于2006年4月开始投建,经过土建、安装、工艺调试,稳定运行,于2007年7月正式验收。废水处理厂建成后,废水达标排放,每年减少约3650吨COD以及500吨氨氮排入环境水体,对当地环境污染控制以及南水北调工程的环境保护均起到积极作用。
营口可口可乐辽宁(中)饮料有限公司污水处理系统
参与单位:麦王环保工程技术(上海)有限公司
专家点评:可口可乐作为全球最知名的饮料企业之一,其废水特点是水量水质随季节等的变化很大,废水浓度较高,由于生产过程中存在大量的消毒过程,因此该废水处理难度大,国内少有能长期稳定运行的案例。本项目采用EGSB+好氧生物处理工艺稳定处理该废水,并通过膜混凝(化学)反应器MCR后进行回用,示范意义强。
案例概况:营口可口可乐辽宁(中)饮料有限公司,是可口可乐公司在我国北方地区最大的生产基地,该厂年生产能力80万吨,2011年初建成投产。该厂新建一座废水处理站,用于处理全厂生产废水和少量生活污水。设计水量为:一期工程3400m3/d,二期工程为1700 m3/d。每年污染物削减量:COD削减量为:2958吨/年,BOD削减量为:1816吨/年。沼气回收利用系统,不但避免了温室气体的排放,而且回收沼气可产生一定的效益:164.47万元/年。废水处理后满足回用水要求,回用水量851m3/d(35m3/h)。
山东华义玉米科技有限公司废水深度处理工程
参与单位:山东十方圆通环保有限公司
专家点评:该工程针对中浓度玉米废液(COD 2500mg/l)采用EGSB技术和膜生物反应器为主的工艺,达到新颁布的《淀粉工业水污染物排放标准》中重点环境保护区特别污染物排放限值COD 小于或等于35mg/l的要求,该项先进的深度处理技术成为淀粉行业废水深度处理的示范工程。
案例概况:山东华义玉米科技有限公司主要生产玉米淀粉及变性淀粉,是山东省最大的玉米深加工企业之一。该公司废水治理工程分两期,一期工程建于2005年,主要采用EGSB技术,出水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的“二级”标准;二期工程建成于2011年1月,采用先进的膜生物反应器技术,经过深度处理后,出水指标优于《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)标准,其中COD达到30~40mg/l,被当地环保局称为“免检”放心工程。